现场处理措施:
1、立即停止使用,封存该批次涂料,并从中转仓库紧急挑唆新批次原漆(需检测合格),清洗调漆系统,以保证继续生产(历时4小时)。
2、针对已经喷涂的工件不干的题目,经实验室做相关实验,可通过适当进步固化剂比例的方式做临时调整,调整固化配比后的漆膜性能,基本达到技术要求。(返工车辆23台)。
3、整理相关消耗、误工情况,对涂料生产厂家按停工待料罚款处理(8万)。
4、按照技术协议要求,经与涂料公司联系确认该批次留样情况,涂料公司留样同样出现此题目,确定责任方为涂料公司。
涂料增稠原因分析:
该批次涂料使用的消光粉的量过大(消光粉结构与增稠剂类似),在储存过程中,吸收油度较大导致原漆成果冻状,粘度表现为手工搅拌不易搅匀。
后续处理措施:
1、严格控制涂料进厂检验,并在双方技术协议中明确相关检测方法、增加必要的检测项目。
2、做好相关误工、消耗等统计工作,对责任方进行索赔。
3、对涂料供给商中转仓库参与治理,对中转仓库涂料产品的生产批次、生产时间、涂料种类实时监管,预防进厂涂料质量题目。
4、考察技术实力雄厚的涂料公司,做好供给体系备用(2-3家)。
案例点评:本文给出了某个特定的涂装现场突发事件的解决措施,对建立完善的现场突发事件应对体系,有很好的参考价值。
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标签:涂料 粘度 现场 漆膜 仓库
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